德国申克秤在社会现场总线应用中的体会与参数调整
我公司现使用的申克秤(定量给料机和固体流量计)是德国申克公司进口设备,自1997年开始使用。这些设备采用集中式工作方式,每台秤的各种称重信号、跑偏信号、现场启停以及速度调整信号都集中到秤体上安装的FME0061型现场数据采集盒上,通过总线方式发送到控制柜上的FNT0050型连接组件,然后再通过FEAL001型输入输出卡与驱动单元相连,构成一台秤的控制系统。
我们水泥磨配料系统由三台DEL/DLM型设备组成,其中每台秤共用一个FGT0200型机架和一个FNTL001型电源卡,并通过FZB0400型操作面板进行控制。在M0模式下,我们可以远程控制这三台秤,可以实时监控它们的运行状态和故障信息,以及设置流量、配比以及联锁启停等参数。此外,在M1模式下,我们可以在控制柜中进行操作,实现成组或单个启停,以及设置入磨量。
每次对这三台秤进行组态修改或参数调整,都需要通过FLB0053型便携式操作盒与现场数据采集盒或连接组件上的总线接口来完成。这种设计不仅减少了干扰,还提高了维护工作效率。
相比之下,我国早期引进的申克秔器独立于彼此,每个仪表都直接与中控室之间建立联系,而不是像现在这样通过总线网络。这样的设计导致了大量电缆使用,而且易受干扰。这一点在我公司改进后的设计中得到了解决,因为我们将仪表安装在小控制室附近,以减少干扰并防尘。此外,我们还采用了十蕊双屏蔽电缆,这种抗干扰性极强,使得我们的设备运行更加稳定。
随着时间的推移,一些部件需要更换,比如定量给料机中的皮带。我们发现原来皮带内部有金属片,当检测到皮带跑偏时会自动保护停止。但当我们更换新的没有金属片的皮带后,该功能失去了作用,因此我们必须进入组态修改模式来取消该功能。同时,我们也注意到了张紧和调偏托辊的一致性,以确保零点不会受到影响。
最后,由于生产工艺要求增加石膏定的流量至20t/h,我们不得不对硬件进行升级,并相应地修改参数。这是一个复杂但必要的手续,它确保了我们的设备能够满足不断变化需求。