玻璃刻花加工中心的伺服滤波器参数调节和优化
导语:经过大量生产实践证明,通过上述参数调节和优化,可以有效的减少伴随误差,提高加工精度。
本文在介绍多轴运动(PMAC)伺服滤波器工作原理的基础上,详细分析了玻璃刻花加工中心的反馈参数(比例、积分和微分增益)、前馈参数(速度前馈增益和加速度前馈增益)的调节方法。经过大量生产实践证明,通过上述参数调节和优化,可以有效的减少伴随误差,提高加工精度。
1 引言 随着人们消费水平的日益提高,刻花玻璃制品受到越来越多消费者的喜爱。目前,玻璃制品的刻花主要依靠手工操作、加工质量不易保证、成本较高,因此市场迫切需要一种计算机数字控制玻璃制品自动刻花机。国外于80年始这种刻花机器人的研究,并开始在玻璃器皿行业使用,而国内最近才对此类机器人进行初步研究。为振兴我国玻璃深加工业,本项目组开发成功大型CNC数控玻璃刻花加工中心,也称玻璃刻花机器人。实现了五轴四联动加工,可自动更换十把砂轮。该设备可应用于玻璃的艺术刻花深加工,为日新月异的建筑、装潢、广告及家具等行业的发展增添了新工艺、新装备。
2 玻璃刻花加工中心伺服系统简介 图1 玻璃刻花加工中心结构简图
图2 位置伺服系统的结构简图 玻璃刻花加工中心(结构简图1)是典型的五轴四联动机床,X轴由主从两电机实现同步运动,旋转轴控制刀具的走向,同时设置了可自动换刀的主副刀库,可以快速精确的加工复杂的玻璃花纹。该加工中心的位置伺服系统的结构简图如图2所示。采用三菱公司的HC-FS系列的交流伺服电机驱动,安装在电机上的增量式编码器既检测伺服电机在1转内的位置,又对电机的旋转周数进行计数,实现半闭环位置控制。速度控制单元采用三菱MR-J2S-A系例速度模式放大器,直接由放大器闭合速度环,不需要使用PMAC速度环的微分增益,同时放大器内部闭合电流环,由它实现对电机的换向。采用分辩率为131072脉冲/转的高性能编码器,因此位置反馈的精度达到微米级。
3 伺服滤波器工作原理 图3 PMAC PID伺服环原理图
表1 多轴运动(PMAC)作为一个高性能的伺服运动,其内部提供一个PID位置环伺服滤波器,可实现对机床的精确、快速控制。本加工中心就是采用PMAC-LITE控制卡,其PID伺服滤波器控制规律如图3所示。 比例增益Kp(Ix30)的大小主要决定系统的快速性。Kp越大,系统响应速度越快,调节精度越高,刚性越好。但Kp过大,将导致系统不稳定;Kp过小,调节精度降低。积分增益Kd(Ix33)的作用是消除系统的静态误差。Ki太大系统振荡次数增加,Ki太小系统调节精度降低。微分系数Kd(1x31)改善系统的动态特性。Kd过大,则超调量较大,系统凋节增加阻尼,减少震荡,,该值越大阻尼越大,调节时间长。Kd过小,超调量也较大,调节时间也长。只有合适,才可以得到满意的过渡过程。速度前馈增益Kvff(Ix32)减少由于阻尼(与速度成正比)引入的跟随误差。加速度前馈增益尺Kd(Ix35)减少或消除由于系统惯性(与加速度成正比)带来的跟随误差。
4 滤波器参数具体调制过程 4.1 参数调制所需的配套软件及调制方法 PEWIN是Delta Tau Data System公司为PMAC卡配置开发的一套控制软件。它是基于Windows操作系统的可执行程序,能够方便地配置、控制、调试PMAC系统。该执行程序提供了一个调节PID滤波器的简易方法,通过运行标准运动,在屏幕上把响应数据绘制成曲线,直观的动态显示来优化调节。 利用试验运行法确定PID调节参数。试验运行法是通过模拟或实际的闭环运行观察系统的响应曲线,然后根据各(Kp,Ki,Kd)对系统响应的影响,反复优化参数,以达到满意的响应,从而确定PID调节参数(Kp,Ki,Kd)。具体可分为两个步骤进行:基于阶跃响应的反馈调试与基于抛物线形式响应的反馈调试。
4.2 基于阶跃形式响应的反馈调制 先比例,后积分,再微分的整定步骤。前馈虽然对系统的稳定性没有影响,但会影响阶跃响应。 因此,在调节阶跃响应时,速度前馈与加速度前馈都应设为零。阶跃响应以三个关键响应参数来实时反映调节的状态:上升时间(Rise time),即阶跃从10%到90%所需时间,过冲(Overshoot)和设置时间(Settlingtime)。调节的最终目标是有最快的上升时间,尽可能小的过冲以及快的设置时间。当比例增益(Ix30)加大时,上升时间变小,加工响应速度明显加快,同时过冲增大。为了使机床有最好的刚性,Ix30通常都加到最大,此时作一步阶跃运动,机械系统的振动噪声很大。Ix30的值一般取在40000~90000之间。积分增益(Ix33)可以减少系统的静态误差,使命令要求位置与编码器反馈回来的位置偏差最小。由于该伺服滤波器有前馈增益,能够动态的调节机床运动时的跟随误差,因此设Ix34=1。积分增益通常取3000左右。 如果采用的是速度模式的放大器,因为放大器直接接收的速度命令与编码器的反馈信号,直接在放大器里闭合模拟速度环,因而速度环的微分增益直接在放大器里调节。由于不受量化误差和数字速度环采样频率的限制,可以获得较高的速度环增益、刚性和抗干扰能力。对伺服放大器进行增益调整时,只需手动设定参数No.2(响应速度)。 上述参数调好后,就可使机床有足够的刚性和快速响应所需的阻尼,同时有效的消除静态误差。
4.3基于抛物线形状响应的前馈调制 图4
图5 如果一个系统没有前馈和动态位置误差积分,误差就会积累,命令位置与实际位置不一致。伴随误差与速度、加速度成正比,加进速度前馈和加速度前馈可以消除伴随误差。从数学上来分析,如果两种数据,比如说速度误差与加速度误差它们完全成比例变化,两者的相关性为l,如果它们两者变化完全独立,则相关性为0。两者的变化越成比例,它们的相关性越接近1。从图像上分析,曲线形状越相似,它们越相关。另一个重要数据是两种数据间的比例常数,即配合点间的平均比率。尽管有时两种数据密切相关,平均比率也会很小。每执行一步,程序将计算速度与伴随误差、加速度与伴随误差的相关性;同时计算速度与伴随误差、加速度与伴随误差之间的平均比率。随着前馈增益的增大,与之对应的平均伴随率线性减少。即使相关性还比较高,平均比率也最小。 经过动态的速度与加速度前馈调节机床的定位精度可以达到微米级。以Y轴为例,由于跨距很大,主从电机的同步性要求很高,这里的两电机同步是采用串联连接的主从方式。如果前馈参数调节不好,误差积累太大,加工玻璃时刀具就会走偏,甚至会使丝杆扭坏。所以设置电机故障随动误差极限(Ix11)来加以保护,使两边的误差超过2mm时电机就停止运动。 由于本加工中心是四轴五联动的,因此四个轴的参数都应调到最佳,有一个轴没调好,加工的精度就会受影响。表1是在该加工中心伺服滤波器PID参数调制的结果。 图4、图5分别是该加工中心Z轴在上述两步骤调制后的阶跃响应曲线图与抛物线响应曲线图。
5 结束语 通过反馈与前馈调制,可以使整个伺服控制系统的参数得到最佳配置和优化,它能够显著的改善机床的性能,刚性好响应快并且跟随误差很小,从而使机床能够快速稳定的工作,并且获得很高的精度。因此选用性能良好的伺服控制卡和采用合适的驱动器,是提高机床加工精度的关键。